串级式电压互感器测量介损出现负值分析

思茅供电局变电部   李荣  0879-2154712

关键词:串级式PT   末端屏蔽法   介损负值


串级式电压互感器在110、220kV母线设备上广泛使用,由于其在结构形式上采用了分级绝缘方式,介损测量中常规法难以反映受潮初期一次绕组对二次绕组的介损变化,而末端屏蔽法测量时将X端接地,一次静电屏对二次绕组的介损都测不到,只能测量下铁芯柱上一次绕组对二次绕组的介损,该处位于PT底部,是最容易受潮的部位,因而规程建议采用末端屏蔽测量介损。

今年在我局220kV木乃河变定检中,220kV母线PT采用末端屏蔽法测量介损出现负值,经过分析复测找出了原因,现将分析处理情况介绍给大家。

该互感器是沈阳互感器厂95年1月生产的,型号JCC6-220W,顶部带有金属波纹管膨胀器,于96年6月投入运行。测试仪器:济南泛华AI6000-C介损仪、Model 3121 2500V兆欧表。接线方法如图所示:

测试结果去年与今年比较如下:

试验日期:2002.10.4      天气:睛      温度:37℃      湿度:50%
介损值%电容量рF一次对地绝缘MΩ二次对地绝缘MΩ
A0.1039.044100000+100000+
B0.2039.272100000+100000+
C0.1089.108100000+100000+
试验日期:2003.7.1      天气:雨后阴      温度:30℃      湿度:90%
介损值%电容量рF一次对地绝缘MΩ二次对地绝缘MΩ
A-0.29210.112200180
B0.3519.82140006500
C0.34010.11150004000

由于我地区雨季空气湿度比较大,测量时很难达到80%以下,从以上测量数据看湿度增大后A相绝缘电阻大幅下降。我们与介损仪厂家技术人员及中试所专家联系分析认为,由于站内220、110kV全停,且测量时采用变频,可以排除干扰的影响,引起介损测量结果负值的原因可能有以下几点 :

1、空气湿度大,高压瓷套表面脏污

2、二次侧小瓷套表面脏污、受潮

3、PT进水,底部初期受潮

第二天还是阵雨天气,无法复测。为了排除PT底部受潮,我们检查了金属波纹管膨胀器的油位,油位正常,并取油样做色谱、微水分析,均正常。PT未受潮。

第三天天气好转,我们针对上述分析原因进行复测,首先清洁瓷套,将高压引线远离瓷套,测量结果无变化,这说明介损负值不是高压引线杂散电容引起的。我们用电吹风干燥二次侧小瓷套,绝缘电阻上升到520MΩ,测出的介损值-0.071%,有明显增大,引起介损负值的原因是二次小瓷套受潮。在太阳曝晒一中午之后,再次复测介损值恢复正常。

下表为A相PT前后的测量数据:

温度℃/湿度%介损值%一次对地绝缘MΩ二次对地绝缘MΩ
7月1日下午30/90-0.2922200180
7月1日傍晚未记录-0.386100000+100000+
7月3日中午未记录-0.071100000+100000+
7月3日下午32/870.201100000+100000+

从以上测量数据可以看出,由于末端屏蔽法测量时电容量非常小,二次侧小瓷套绝缘对测量结果有较大影响。末端屏蔽法属于正接法,绝缘电阻下降将导致测量结果偏小,当低于500MΩ时,可能出现负值。

因此,用末端屏蔽测量串级式电压互感器介损时,需要充分考虑二次绕组绝缘电阻的影响,当绝缘电阻低于1000MΩ时,介损测量值比实际值偏小。


作者简介:李荣,思茅供电局变电部

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